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Strat to Action en la Industria de la Automoción

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El Desafío

Value Stream Analysis
Value Stream Analysis

Problema

En 2009, la empresa estuvo a punto de cerrar sus puertas.
Una serie de problemas contribuyeron a la presentación de resultados negativos a finales de año:

  • Problemas de calidad de los productos: tasa de chatarra de un 14%
  • Retrasos en los pedidos: el retraso en la producción de 780 toneladas y los costes de envío especiales representaron el 20% del total de los costes de transporte
  • Elevados costes de producción: OEE de equipos de cuello de botella al 67% en una industria donde la energía es la mayor parte de los costes
  • Pérdida del 50% del negocio

Causas raíz

  • Falta de estabilidad básica
  • Problemas de comunicación entre los miembros del equipo: cada equipo tenía su propio plan de producción y el impacto de los problemas en una sección no se proyectaba a través de la cadena de valor
  • Falta de visibilidad de los resultados de la empresa
  • Poca involucración del CEO

Soluciones

Way from £7.4m to £30m Profit
  • Programa de transformación KAIZEN™ (2009-2012)
  • Despliegue de Hoshin basado en VOC (2013-actualidad)
  • Organización por Value Stream («pequeñas empresas»)
De 7.4M € a 30M € de ganancia

Resultados

Esta transformación aumentó el EBITDA en un 150% en 6 años.

Sales (tonnes/man-year)

Ventas (toneladas/hombre- año)

Las ventas aumentaron un 20% de manera anual

Productivity (tonnes/man-year)

Productividad (toneladas/hombre- año)

La productividad aumentó un 12,5% de manera anual

Scrap (ppm)

Chatarra (ppm)

La chatarra se redujo un 21% anualmente

#estrategia y liderazgo #industria de ensamblaje

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